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提升机卷筒消除应力案例分析
提升机卷筒结构及使用设备介绍
矿井提升机的卷筒属于薄壳钢焊接结构件,卷筒直径达4m,挡绳板直径达4.48m,卷筒宽度1.7m,卷筒皮钢板厚度达38mm,单个卷筒重量达16吨。
本次选用的振动时效设备是聚航科技生产的JH-700A2振动时效装置。大激振力:35KN;调速范围:0-12000r/min;处理工件重量:0-30t。
振动消除应力工艺分析
提升机的卷筒结构比较复杂,激振频率的选择应根据国家标准的规定;对工件实施振动时效工艺要在亚共振区进行。所谓亚共振区,就是共振峰的沿。峰值点加速度的三分之到三分之二这个区域所对应的频率。激振点的选择既要考虑垂直焊缝、环焊缝的拉应力,还要考虑到卷筒及内板存在定的剪切应力。因此在两法兰(挡绳板)边装卡,角度应垂直120°水平线,这样既能消除环焊缝和立焊缝应力,又能很好的消除焊接手法及工艺中新产生切应力。因此制定出如下的振动时效工艺方案:即将卷筒采用三点水平支撑,360°平分3点。采用多点振动,每个卷筒取三个激振点,激振点选在两支撑点之间中心点,拾振点选在激振点遥对的中心线上。
振动消除应力过程
将卷筒按振动时效工艺的要求用三个用橡胶垫支撑好,选好激振点和拾振点。振动时效过程将按下列步骤进行:
1. 每个点都采用振扫描,选择合理的激振频率。
2. 根据扫描结果,选择阶共振点的亚共振频率作为主振频率,其他峰值点作为辅助频率,在主振频率振动10分钟后,辅助频率各振3-5分钟,此过程即是整体的振动过程。
3振动过程完成后,再依据振后扫描与振扫描数据、曲线,对照标准JB/T5926-91中的条款,做出时效效果的评定报告。
振动消除应力评定结果
第峰值点:时效,频率是3710r/min,时效后,频率3635r/min,峰值点左移75r/min,加速度值由振的378m/s2升高到振后458m/s2,振后比振加速度升高80m/s2,振后比振峰值升高。
第二峰值点:时效,频率3841r/min,时效后,3820r/min,振后比振峰值左移21r/min,振加速度值1334m/s2,振后加速度值是1023m/s2,振后比振加速度升高689m/s2,振后峰值升高。
第三峰值,振后比振峰值左移,数据不再重复,峰值升高明显,并且由振三个峰值到振后多个峰值,说明应力扩散。
从a-t曲线分析,后段平直。
根据JB/T5926-91行业标准4.1.2检测方法要求,出现下列情况之时,即可判断为达到振动时效工艺效果。
1. 振幅时间曲线上升后变平
2. 振幅时间曲线上升后下降,然后变平。
从此卷筒的振动时效后的扫描结果来看,完全符合并达到JB/T5926-91的4.1.2条款中的验收和检测评定的标准要求。
用同样的方法,对另个卷筒也进行了振动消除应力处理,振后的结果同第个卷筒的结果特别相近,这说明,振动时效消除应力方法对大型矿井提升机卷筒是可行的。
原创作者:南京聚航科技有限公司