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蒸汽管道现场应力测试

点击次数:13 发布时间:2024/6/20 14:36:37
某发电厂蒸汽管道运行数年后,由于高温引起的安装应力使管道支吊架松弛,管道结构发生变形,导致非计划性停机检修,影响电网经济和安全运行。为找出管道的大应力及应力分析,对高温压力下的蒸汽管道进行现场应力测试,通过重新合理调整支吊架,大幅降低了管道结构应力并达到延寿的目的,实际验证表明该方法具有良好的降应力效果。
蒸汽管道的结构和测点布置
蒸汽管道材料为10CrMo910,断面为D273*45mm,管系共安装8个支吊架,其中5处安装弹簧吊架(P2、P3、P4、P6、P7),2处为导向支架(P1、P5),1处限位支架P8。管道长期运行后,由于高温高压引起的安装应力和附加弯矩,在垂直28m的管道上有4个吊架产生了塑变,垂直管道整体偏离安装轴线,同时在机组启动、变负荷期,应力交变重复出现,管子频繁地经受弯曲疲劳,并有较明显地振动,管道与高压包的连接处严重变形,产生缝隙发生蒸汽的大量泄露。机组运行时,管道系统受到重力、内压和温度应力的联合作用,为揭示应力与温度变化关系,在机组大修期间,对其长期在高温高压下运行的蒸汽管道的工作应力进行了现场测试,通过电阻应变仪监视起动过程中管道测点部位应变变化情况,利用弹性理论的公式由记录的应变值计算出不同参数时的应力水平。本次测试选择了3个截面9个点。另在Ⅲ截面内侧安装了2个百分表测膨胀位移,用于分析管系的位移和由此产生的管道推力,从而达到全面分析管系受力强度目的,同时,在3个截面各装一对热电偶,随时监测这些截面的实际工作温度。
测试方案和结果分析
测点选择的原则是管系应力大部位,根据管系的结构、走向、支吊架设置,本次测试选择了3个约束刚度大的部位安装高温应变片,在吊架调整测出这些部位原始受力状态,为合理调整应力提供依据。测量以机组冷态为零应力状态,测试分2个阶段进行。第1阶段,吊架调整从冷态升至额定温度和压力,测出各点的应力后停机回到冷态,根据实测应力调整吊架。进行第2阶段测试,从冷态升至额定温度和压力,再次测试各点的应力。吊架调整后2次数据进行对比,验证了调整后的关系降应力效果(见表1)。表1中的应力值是一次应力和二次应力之和,包含了设计中无法和没有考虑的因素,弥补了设计、施工和实际运行之间的差异。较完整地反映了管系由启动到额定参数时各个阶段的管系应力值,真实地显示了管系的应力水平,是评定关系安全性评估剩余寿命的主要科学依据。
表1 吊架调整后各测点应力值
测点
方向
调整应力/MPa
调整后应力/MPa
194℃/0.15MPa
295℃/1.25MPa
408℃/1.86MPa
498℃/7.38MPa
533℃/13.5MPa
室温
533℃/13.5MPa
1
Ε90
56.6
59.6
91.7
97.0
107.2
-15.5
40.3
Ε45
57.3
64.9
85.6
99.4
103.6
-14.5
45.1
Ε0
69.1
67.3
76.9
91.8
104.1
-6.04
38.4
2
Ε90
75.5
91.1
95.0
98.6
97.9
-6.91
56.2
Ε45
75.1
88.7
82.9
89.6
97.5
-0.21
46.9
Ε0
31.5
87.8
95.3
106.1
112.9
-7.34
55.7
3
Ε90
83.0
94.5
98.4
96.8
101.7
3.5
78.4
Ε45
57.7
99.1
108.3
108.8
113.7
-2.47
75.4
Ε0
31.3
66.3
76.0
79.8
90.7
-0.64
72.9
4
Ε90
56.1
60.9
63.9
62.1
65.3
 
 
Ε0
39.7
42.8
37.4
43.9
54.6
 
 
5
Ε90
74.9
88.1
81.7
90.3
95.0
-10.6
51.2
Ε0
75.5
71.2
82.9
85.6
88.6
-18.6
37.1
6
Ε90
67.1
71.3
74.5
88.5
72.4
-5.5
49.1
Ε45
66.9
69.4
98.9
93.7
68.0
-4.03
43.8
Ε0
62.3
73.8
65.9
82.7
55.1
-3.04
42.3
7
Ε90
59.8
62.3
91.1
93.4
94.7
0
57.5
Ε45
70.6
88.5
95.9
88.1
74.7
-1.72
55.5
Ε0
60.6
64.3
61.7
68.5
58.9
-0.74
50.1
8
Ε90
78.0
77.8
83.7
74.4
75.3
-11.0
55.1
Ε0
65.4
85.0
76.6
74.9
63.9
-10.4
46.7
9
Ε90
65.6
88.4
89.1
91.7
98.7
2.76
76.5
Ε45
64.1
74.4
83.6
87.9
93.9
1.51
74.6
Ε0
56.5
63.2
70.5
77.4
84.0
2.7
71.6
 
在吊架调整,在Ⅲ截面主管道90°拐弯处两侧各有一个定向支座,使管道不能沿径向位移,而此管道的轴向位移为14.88mm。可以看出,这里的管道应力不仅受内压载荷外,还受到轴向产生的额外附加力矩的影响。从测点7轴向应力(σε90=94.7MPa)明显大于同一点的环向应力(σε0=58.9MPa)。结果表明,轴向应力大处在Ⅰ截面测点1(σε90=107.2MPa),主要原因是管道上4个吊架产生了塑变,Ⅱ截面测点3大轴向应力σε90=101.7MPa,环向应力σε0=90.7MPa;测点6轴向应力σε90=72.4MPa,环向应力σε0=55.1MPa。结果表明,在90°弯道处有附加弯曲力矩对管道产生影响。在Ⅲ截面测点9轴向应力σε90=98.7MPa,环向应力σε0=84.0MPa,表明也有附加弯矩应力。
吊架调整后,Ⅰ截面测点1、2在额定温度和大气压下,管道轴向和环向应力下降了35%-55%,截面测点3、6的轴向和环向应力下降了20%-30%,Ⅲ截面测点7、9轴向和环向应力下降18%-35%,同时也表明在管道的90°弯道处,调整吊架后,大部分附加弯矩产生的应力被消除,尽可能地减小了安装产生的应力。测点4在维修过程中有损坏,其他测点的应力都有不同程度的下降。
总结
实测数据表明,吊架调整后把管道应力重新分配而较合理,产生了明显地降应力效果,说明该方案有效,结构应力状态是其使用寿命的关键调控因素,通过现场高温应变实测,获得了结构温度对管道应力的影响规律,对高温压力管道延寿研究及进一步的寿命管理具有重要的意义。

原创作者:南京聚航科技有限公司

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