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吹膜机米克重控制器
概要:在生产薄膜的过程中,因白天、夜晚的温差、电网电压的波动及原料中的杂质等,都会使薄膜产生偏重或偏轻,所以,所有薄膜的生产工厂的工人们每生产卷料都要进行几次米克的抽查,都需要关心下料时的重量是否在设定的重量范围内,不停的去修正牵引速度。但是,就这样还不定达到所规定的精度。若重于设定值则是相当于送料给客户,造成亏本;反之轻于设定重量客户会说你在偷工减料。在这样的提下,山东华塑研制的吹膜机全自动米克自动控制装置。
特点:本控制器主要解决吹膜偏重、偏轻、偏厚、偏薄的问题,控制精度达到0.5%以上。可以节省原材料和稳定产品的重量。该设备是根据人工设定每米长度的重量(米克重)及袋宽、袋厚、比重,控制其进行全自动的计算并控制牵引速度,使产品非常***的达到人工设定的各项值。本装置操作简单,只要控制正常操作把泡拉起,把本控制器控制显示屏,点触选择自动模式,就能快速跟踪达到各项设定值。
本控制器的控制效果
、节省原料:全制动电脑快速跟踪调整各项设定值,节省了吹膜机开机拉膜时工人反复调整的时间,大大减低了废品产生。本控制器的功能重量修正值,可稳定控制薄膜克重的误差范围,人工生产控制误差大,本控制器相当于每时每刻都在节省原料。
二、节省工人的劳动量:本控制器优势在于工人不必再去经常抽查薄膜米克重,不用担心料斗缺料。薄膜拉起来之后,就可全自动运转短时间内达到各项预定值。 大大减轻了工人的工作强度。
二、方便管理:带有的报警功能,即使工人不在机器旁边,听到报警声音,即可及时调整问题所在,便于管理。无论是老板对员工的掌控,还是员工对于工作内容的操作,都要省心、省力。
三、提高袋子质量:本控制器控制生产出的膜克重相对误差小,在这样吹膜厂泛滥的当下,可提高袋子质量,提高竞争力。
四、老板省心:袋子克重平稳,提高在同行之间的竞争力,带来大量稳定的客户,对于企业的发展起到划时代的作用。
安装说明
、安装牵引编码器:牵引编码器与牵引辊的压力方向应经过牵引辊的轴心,确保牵引编码器轮子与牵引辊之间不打滑,且压力不大于1公斤,安装牵引编码器时需预留些线给吹膜机提供升降空间,并确保牵引编码器支架与吹膜机是绝缘的。
二、安装电子称重箱和料斗:将吹膜机原有的料斗拆下来,底座固定在螺杆上方,电子称重箱固定在底座上方,吹膜机原有的料斗在固定在电子称重箱上方。安装时注意打孔位置不要妨碍下方气缸的运动。
三、安装控制电脑:控制电脑安装在方便操作的位置,各控制线按图纸对应连接。
调试说明
请先熟读调试说明书,然后按如下步骤调试:
、触摸屏校准调试:
开机后3钟内点击触摸屏中间位置进入校准模式,按提示分别点击屏幕相应位置,校准后重新开机。
二、牵引编码器与变频器调试:
1、将牵引变频器设置为外部电压(0V-10V)输入控制(参考变频器说明书)。
2、使控制电脑处于“手动控制”状态,给牵引变频器上电,在参数设置功能中将“变频器手动”参数,设置为5Hz保存退出,
控制电脑中的“实际速度”,此速度应稳定不变,且变频器上的频率显示和“变频器手动”参数误差不超过1Hz。
三、电子秤校准:
1、在参数设置功能中按“校电子秤”按钮进入电子秤校准界面,按照提示将料斗中的料全部清空,然后按“确定”按钮,在料斗中放入砝码,放入1千克以上3千克以下克重的砝码(重量***到克单位),然后输入砝码的实际重量(单位为克),并按“确定”按钮,完成校准电子秤操作。
2、按“退出”返回主画面,此时右边的计算界面,“料斗重量”应显示为实际放入料斗中的砝码克重,如显示不正确请重新校准。
四、自动放料及声光报警测试:
1、将料斗低位设置为0.5kg,料斗高位设置为2.5kg,清空料斗,此时应有料斗缺料的声光报警,同时电子称重箱内的电磁阀打开,处于进料状态。
2、用手在电子称重箱内的料斗上向下施加大于2.5kg的压力则料斗上方的进料挡板关闭说明自动放料正常。
以上全部调试结束,可正常工作。
操作界面介绍
、 左边为设置各参数界面。
二、 右边为根据左边设置的参数值吹膜机生产过程中计算出的数据界面。
三、 上面为功能设置指令按钮界面。
四、 下面为本控制器当状态显示界面。
参数功能介绍
、设定袋重、袋宽、袋长、袋厚,为当吹膜机需要生产的袋子规格。
二、设定卷长,为当生产的薄膜设置卷长,根据产量,袋重,袋宽,设置卷长,产量达到提报警。
三、料斗低位、料斗高位,为电子称重箱体内称重料斗参数,***数值和数值时,电磁阀的开关控制。
四、变频器手动,为拉膜时人工拉膜的牵引速度。
五、重量修正值,为生产出的薄膜,克重误差调整参数,此范围为0.8-1.2,1为默认值,依据袋子重了加,轻了减的控制方式。
操作说明
、 点击屏幕参数设置,进入参数设置界面,设置需生产的薄膜各项规格袋重、袋宽、袋长、袋厚,以及产量卷长、称重料斗低位、高位、手动牵引速度。
二、 本控制器开机默认手动控制,确认控制电脑各参数项参数值,开始拔膜,当膜成型开始收卷时,控制电脑点手动控制按钮改为自动控制模式,并点卷长清零控制按钮6次以上,间隔时间为1。
三、 此时牵引速度会点点上升到适合当生产的袋子所需的牵引速度。 大概二、三分钟,即可检测米克重量误差,根据误差大小,适当改重量修正值(开始时可0.11-0.29的调整,根据经验调整),正常同种粒子只需要调整次。
四、 正常工人师傅就不需要直心系安装了本控制器的吹膜机了,达到卷长,料斗缺料,堵料都会警报提醒,工人听到警报及时过来调整即可。
故障分析、排除,解决方案
故障原因 | 故障分析可能原因 | 故障分析、排除,解决方案 |
克重不均匀,误差大 | 1膜拉起来后太早测量米克重,2下料超时有虚料产生,3手动运行改自动运行没有调卷长清零,4没有调整重量修正值,4过滤网堵塞,5螺杆磨损,6温差太大,7料太次,8填充料加的太多。9,牵引编码器线太长,造成电压虚损,牵引编码器没有与牵引辊充分粘合打滑。 | 1膜拔起来后,手动运行转自动运行及时按卷长清零6次,大概3分钟以后在检测克重,2克重误差配合控制电脑中重量修正值调整,3及时换过滤网,4螺杆检测维修,5温差也会对生产薄膜时克重误差造成很大影响,建议换个常温的场地,6控制电脑不要离吹膜机太远,按照安装牵引编码器的要求重新上下牵引编码器。 |
下料超时 | 1、吹膜机本身的料斗缺料,2料太次导致电子称重箱上方的下料口卡料,3接电磁阀的气泵管子没有接气,4接线图8 9两根线控制电脑接线端、电子称重箱内接线端以及对应连接气阀的线路有故障,5气缸损坏,6电磁阀损坏,7气缸控制气压大小螺丝拧死了。 | 1检测吹膜机本身的大料斗是否缺料,2检测电子称重箱上方的下料口是否卡料,3检测接气泵管子是否接气,4检测本控制器8 9两根线电脑端、电子称重箱内接线端以及连接气阀的线路是否连线或断线,5检测气缸是否损坏,6检测电磁阀是否损坏,7检测气缸控制气压的旋钮螺丝是否拧死了。 |
漏料不均匀 | 1料颗粒过大,气缸为及时关闭,有料落到小料斗里面,2主机被调整,控制电脑未及时跟踪到位,3电子称重箱上面的下料口卡料,导致下料不均匀 | 1改善粒子大小,2主机被调整,控制电脑需要计算时间,过会自动就好了,3在大的料斗上面加个过滤网把大块的杂质料过滤出来。 |
牵引不转 | 1牵引电机开关没有开,2控制电脑没有开,3静电未处理好,4牵引编码器记米轮翘起来了,没有与牵引辊充分粘合。 | 1检测牵引电机开关是否开了,2检测控制哎电脑开关是否开了,3在牵引编码器支架上加个尼龙绝缘垫片,让牵引编码器与吹膜机绝缘,4 按照安装牵引编码器的要求重新上下牵引编码器。 |
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