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卧式离心机运行中出现的问题解决方法

点击次数:686 发布时间:2012/10/4 16:13:50

2·离心机运行过程中存在的问题
    LWL450×300-N型卧式螺旋卸料离心机投用后,能够满足后续流程负荷的需要,连续为挤压机提供水含量不大于35%的粉料。但是在离心机运行几年后,便逐渐暴漏出部分问题,导致离心机脱水后固相排出的ABS粉料水含量大于35%,对产品质量造成不良影响。主要表现为:
    1)螺旋输送器拆除后检查,发现螺旋叶片表面有磨损。安装后,测量螺旋与外转鼓间隙,达到1·2mm(技术要求间隙为0·2~0·3mm),影响了分离后的ABS粉料的输送,部分ABS颗粒滞留,导致过滤网及过滤网后的孔隙堵塞,影响了水相的分离,部分来不及分离出的水分由固相下料口甩出,造成进入挤压机ABS粉料部分物料含水量过高,同时过滤网堵塞后,造成清理频繁。
    2)由于离心机转鼓内壁不锈钢过滤网(150目)经常发生堵塞,影响脱水效果,车间必须经常安排检修人员拆下螺旋输送器和外转鼓内壁过滤网清理,*严重时两天就要对过滤网进行一次清理(清理时间2小时),造成过滤网损坏严重,同时由于离心机停车造成生产停止,影响产品质量和产量。
    3)进入离心机的ABS淤降温度在60℃以上,淤浆中除含有水和ABS粉料之外,还存在大量水汽,该部分水汽不易分离,随分离后的固相ABS粉料进入下部输送器,造成进入挤压机ABS粉料含水量增加。
    3·解决方案
    为了解决上述存在的问题,保证生产的顺利进行,车间在以下几方面对离心机进行了多次的检修与改造。改造效果明显,彻底改变了因离心机脱水效果不好而造成的生产被动局面。
    (1)螺旋输送器螺旋叶片整体磨损较严重,修复较困难且修复费用高,不易采用此种方式。螺旋输送器撤下后,检查发现螺旋输送器与中心轴联结底部同外转鼓与中心轴联结处,中间存在一调整钢垫,厚度为16mm。通过现间隙值与技术要求间隙值差值以及锥角,计算得出,将该调整垫片更换为厚度为5mm厚度,使螺旋输送器整体向锥底移动,减小了螺旋输送器与外转鼓的间隙。
    (2)在外转鼓外侧和外转鼓端盖内侧,制作安装挡水环,阻止离心机水相由固相出口甩出,造成BAS分离局部含水量过高。
    (3)由于离心机分离效率与物料的温度有关[2],温度越高越有利于分离,所以不能降低离心机进口物料的温度。所以,在离心机转鼓外侧出水腔上部接一Φ200mm的管子,然后接入风机抽气,使离心机水相出口压力在-15kPa左右。离心机转鼓内外存在压差,物料含有的水汽便容易分离出来,同时也增强了离心机的分离效果,减少了离心机过滤网的堵塞频率。
 

原创作者:浙江大金离心机有限公司

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