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H14W 不锈钢内螺纹旋启止回阀
点击次数:215发布时间:2012/5/7 9:42:41
更新日期:2012/5/7 9:42:41
所 在 地:中国大陆
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详细内容
H14W 不锈钢内螺纹旋启止回阀—产品概述
H14W 不锈钢内螺纹旋启止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。旋启止回阀属于自动阀类,不锈钢内螺纹旋启止回阀启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故
H14W 不锈钢内螺纹旋启止回阀—执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 压力-温度等级 | 连接法兰 | 试验与检验 |
GB12236 | GB12221 | GB9131 JB/T74 HG20604 | JB/T74-94 GB9113 HG20592-20635 | JB/T9092-1999 GB13927 |
H14W 不锈钢内螺纹旋启止回阀—压力试验
称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | ||||
强度试验 | 密封试验 | WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤220 | ≤200 | 水、油品、蒸汽、酸性介质 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | - | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
25.0 | 37.5 | 27.5 |
要解决以上所述振动现象,从结构角度讲,根本在于改善阀内流场,并改小阀门的卸载能力:使阀门木身始终受到一个向下、适中的不平衡蒸汽力,并处在稳 定的流场中,以避免阀碟的上下浮动;从自身激振的角度讲,就是要在设计阀碟、阀杆时提高其自身刚性,使阀门在全行程内,不产生自激振动。改小阀门的卸载能 力,将意味着阀门提升力的增大。这就要求对阀门执行机构一一油动机进行hh44x 16c改造,以满足阀门提升力增大的要求。而油动机的改造不仅会因为尺寸的增加而对阀门布 置不利,而且还会影响到阀门的调节品质,同时还将增加改造费用.由于阀杆已设计制造定型,不可能改变自身刚度,因此对在役机组来说以上方案均hh44x不可取。从 “G一l"阀结构示意图中可以看出:hc41x 16该阀之所以卸载能力大,除了因为阀碟直径与阀座接触直径相当外,它还专门设有一个预启阀(小阀)。在阀门刚开启时,小 阀先开。借助小阀的开启,使阀门前后压差减小,从而减小主阀的提升力。小阀本身,因其h77x 16径向尺寸较HC44X图2"G一l”型阀结构简图小,所需提升力也较小。因此, 小阀的设立,减小了阀门刚开启时的提升力,为大阀的开启提供了有利条h44w 100p件。然而小阀的存在,也不可避免地造成了阀碟与阀杆的分离,使阀碟悬浮于汽流中,进而 导致了阀碟L下浮动的可能。如果减小或取消小阀的行程,h76h 16c则可减小阀碟浮动的程度,增强阀碟的稳定性。因此,减H74H小或取消小阀行程,不失为解决在役机组高调门 小开度时振动的方法.但是,减小或取消小阀行程也是有风险的。下面试导出小阀行程与阀门提升力之间的关系:首先,确定小阀开启过程中,平衡腔室的压力 均为定值。由公式(3)不难得到以下结论:当阀前后压差一定时,阀杆受力直接取决于小阀升程。从F一凡曲线图(图3)可以看出,怀在3~以下时,随着h, 的减小,F值迅速增大。因此,小阀行程的减小或取消,必然导致阀门提升力的大大增加。也就是说,减小或取消小阀行程是否I卜只蒜)图3F一坑曲线图可行, 要看取消小阀行程后,阀门提升力的升高是
否为原油动机的提升力所允许。根据规范,如果“油动机所供提升力不小于1.5倍的打开阀门所需提升力”,则可以认为满足要求。4改造实践依据“取消 小阀行程”这一指导思想,曾对高桥石化多台机组高调门先h77x后进行了改造,均获得了成功。高桥石化7号机是上汽早期产品,该机组在运行中,当油动机开度在 105?122mm时,3号调门有强烈振动和啸h44w叫现象,影响了机组的安全运行。经研究分析,发hc41x现该现象属上述“G一l"阀小H77H开度时不稳定振动所致。随依据 “减小或取消小阀行程”这一思路,经过计算.确定油动机所供提升力h71w足以打开阀H74W门,即减小或取消3h76h、4号小阀行程h76w可行。此次改造主要对其小阀阀座,3、4号 阀的连接板进行了改进,无论是改造零件数目,还是止回阀h71h改造工作址,都很少。考虑到阀杆的热胀、装配误差、阀杆的垂直对中性等诸多因素,*终的方案为将小阀行程 减小到0.smm。此次改造结果非常令人满意。据电厂反映:该机组3、4号调门自改造后,正常运行一个多月,经历了各种运行工况,油动机开度从零至满负 荷,运行状况稳定,无自滑、啸叫、明显振动等异常情况h77w,很好地解决了原有的振动缺陷。5结h71h论通过对“G一1”阀阀内流动和结构的分析,提出了减小或取消小 阀行程这一解决50MW现役机组“G一l”型高调门振动的方法,并从理论分析和改造实践两方面给予了证明。它对解决类似的阀门振动问题进行了有益的探 索,为在役机组的优化开辟了一条新的道路。