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CO2红外线分析仪在煅烧炉气中的应用
在纯碱的生产过程中,煅烧炉炉气CO2浓度是一个很重要的指示,煅烧炉气经过冷却、洗涤、压缩后打碳化塔下部(称下段气)与碳化塔上部进入的清洗氨母Ⅱ反应生成NaHCO3。下段气CO2浓度的提高不仅可以节约压缩的动力消耗,而且有利碳化反应的平衡和速度,对提高碳化产量、碳化转化率、改善重碱结晶都有决定性的作用。
洗涤后炉气CO2浓度要求》85%,操作工可以通过遥控煅烧炉气的碟阀避免煅烧炉气系统真空过大,以减少空气漏入量,也可通过保持管道设备及其接口处密封良好来提高浓度,那么如何检测炉气CO2浓度呢?一般常用两种方法:一是采用奥氏气体分析仪,用氢氧化钠吸收CO2方法来测CO2浓度,但该法的缺点是不能连续直观地显示出CO2浓度,而且分析操作麻烦,不适应化工的连续生产;二是用红外线CO2浓度分析仪对炉气CO2浓度进行连续检测,再用1台记录仪实现CO2浓度的指示和不间断的记录,为化工平稳操作提供便利。
1 红外线分析仪的工作原理
从式(1)可以看出,K对某种待测组分说时为常数,当I0和L一定时,I就是C的单值函数。这样检测出通过气体介质后的光强度也就检测出浓度大小。从式中看,I随待组分浓度的增加而以指数规律下降(如图1),是非线性关系,对仪表的刻度带来一定的误差。红外线气体分析仪要做到非线性处理有两种方法;一种是根据待测气体浓度的范围,选择测量气室的长度L,当C·L值很小时,透射光强度和浓度C之间进入图1的近似线性区,实现线性。另一种方法在分析仪的电路部分采用线性校正网络,使输出和浓度成线性关系。
2红外分析仪的应用
我公司使用的仪器是北京西林子生产的XLZ-1090型红外线分析仪,测量范围为0~100% CO2它的选型是由被测样气成分决定的。厂方根据用户提供的资料来生产分析仪。
我公司的炉气成分包括CO2、NH3、Na2CO3、粉尘、水蒸气。炉气在压缩机的作用下,先进入分离器回收碱尘(分离效率达95%),然后进入冷凝洗涤塔用冷母液洗涤部分NH3及CO2形成冷凝液,然后炉气再进入炉气洗涤塔用洗水喷淋将炉气洗涤除氨。炉气经过上述处理后,温度降到32。C左右,能满足仪器使用要求。炉气主要成分是高浓度的CO2和微量NH3(200—300Mg/m3)、水气、Na2CO3粉尘,这就是我们要测样气。因为红外线分析仪是精密仪器,对样气要求非常严格,微量NH3、H20、Na2CO3长期作用会使气室内壁腐蚀、晶片结垢,造成测量不准和仪表的损坏,所以必须增加预处理单元将有害成分尽量去除,我公司具体使用如图2所示。
样气通过取样管进入集水瓶的底部,然后从上部流出,目的是起到缓冲作用,防止炉气管线中的水直接分析仪内。干燥罐的作用是将样气中剩余水分吸收掉。因为是测量CO2气所以干燥罐内不能采用硅胶作干燥剂,这是因为硅胶对CO2有一定的吸附作用,其吸附CO2量随时间增长而减低,造成仪表示值逐渐偏高,引起误差增大,所以我们选用氯化钙作干燥剂。滤尘罐内放入大量的脱脂棉花,目的是用棉花的纤维滤掉样气中的微量Na2CO3粉尘,经过这几道工序,样气中只剩下CO2和微量NH3,因为NH3的特征吸收波长是6.15μm与CO2的特征吸收滤长4.25μm距离远,微量NH3对CO2测是影响很小,可以不用滤波所室,但是NH3有一定腐蚀性,所在地以测量室内应采用防NH3腐蚀的材料。控制阀是控制取样管内的流速保证0.2—0.5L/min,可以通过转子流量计来控制阀的开量。这就使气体源源不断地进入分析仪内进行不间断地测量。
3 应用中存在问题与解决措施
在实际应用中,由于存在以下问题,使浓度分析仪不能正常使用,为此,我们针对各种问题,提出相应地解决措施,保证了分析仪的准确测量和为化工平稳操作提供便利。
1)现场工艺状况不好,使炉气总管中带液严重,液体经过取样管后,经过预处理装置进入分析仪器的分析气室中。因液中带有NaCO3等物质,当其进入气室中,并作用在晶片上,影响红外线光路,造成分析仪不能使用。
为了避免炉气中液体对测量的影响,我们将取样点开在炉气管道的正上方,这样管线中的冷凝液体和管道渣子不易进入取样管,从取样管出来后再接1个集水瓶(可用500mL的下口瓶),样气从下口瓶的下部进入,从上口出去,即使进入少量液体也会这这时集攒,这就避免液体进入仪器。假如液体进入分析仪致使无法使用,可这样处理:将分析仪打开,露出分析部件,不要拆卸分析部件的螺丝,将样气入口和出口的胶皮管拔下接入加压水枪,用蒸馏水来置换进入测量气室的液体和结晶体,置换完后用高压N2来吹干测量气室中的水分,再经调校即可使用。
2)因为煅烧炉气在负压态下(一般在负几千帕左右波动),如果从取样口到分析仪的气室入口之间任一环节有漏气的地方,就会造成空气进入,空气进入后会改变气的浓度,造成测量不准。
造成漏气的原因有:1取样胶皮管老化;2干燥罐、滤尘罐因更换干燥剂和棉花后没有密封好;3集水瓶因每闪倒水没有盖严;4分析仪的过虑装置因每次更换滤纸造成密封垫老化密封不好等。如何排查漏点呢?方法是这样的:卡住取样胶皮管,观察转子流量计,如果转子流量渐渐回零,说明预处理装置无漏气点;如果转子流量计始终不回零说明有漏气点,用此法逐个排查各罐、瓶的漏点。接口、密封点可以用凡士林油来密封,胶管老化要及时更换新的预处理无泄漏是测的保证。
3)分析仪规定气样流速0.2—0.5l/min之间,如果预处理装置尺寸取得不合适,会造成测量滞后,给操作带来影响。
为了保证分仪的测量准确,气样流带不能过快,如果流速过快气体对红外吸收不充分,会造成测量不准;流速慢,会使预处理装置容积增大,造成滞后时间长,所以要尽量减少预处理的容积,具体办法是:第一,尽量减少取样管的长度和内径,最好就是把红外分析仪放在炉气管线的取样口附近,目的是减少取样管长度。为了防止现场环境对仪表的腐蚀,建一个小屋子,把仪表放在里面;第二,尽量减少集水瓶、干燥罐和过滤罐的容积。
1先将红外线仪预热4h.
2通入高纯氮气后,调零点电位器,使输出电流为4mA。
3通入100%CO2样气后,调灵敏度电位器,使输出电流为20mA。
4将校好的红外线分析仪按图2所示接入测量气路中,会发现测量值比实际值低一些。原因是炉气管线是负压,而校表在常压下,根据朗伯——比尔定律变量浓度C是摩尔浓度,压力降低时,摩尔浓度也降低,所以造成指示偏低。
5标准气必须用现场的奥氏气体分析仪分析后,再对红外线仪器进行辅助标定,方可准确。
几年来,我公司使用红外线分析仪效果不错,保证了碳化塔生产效率,其价值是较大的。
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